3实验设定
3.1实验系统
实验系统设备主要为精度≥0.01g的数字天秤;功率为100W的搅拌机;刻度为500mL尖嘴胶壶;裕林科技制造的2kW真空脱泡箱和固化炉;通风设备(保证工作间排风)、准无尘车间(30P空调负压);其他工具有:水平仪(固化炉,真空脱泡箱和灌胶台调水平)、口罩(胶水带有刺鼻气味)、拨胶棒等。
3.2实验设计
做两组实验,技术指标见表1:
4实验结果与分析
4.1 4V/60mA组件
不良产品共12个,其中4个黑胶带发黄,8个无输出电矽电流。
4.1.1黑胶带发黄原因分析
将发黄的黑胶带和胶水一起切下,100倍的显微镜下观察,是由于有黄色物质融到胶水中导致的。详见图ll黑胶带部位发黄。由于封胶后,胶水已将整个组件与外界隔离,因此,黄色物质只能有3个来源,一是胶水,二是黑胶带本身分泌出,三是黑胶带和胶水产生化学反应产生。
由于胶水和黑胶带本身都没有黄色物质,因此断定是第三种原因。问题的确认实验中,在2.1-2.5工序都没有产生黑胶带发黄现象,只有经过2.6工序,长时间在固化炉固化后才产生。但是,固化炉是每炉1000PCS组件在统一条件下固化,而且并不是所有的组件都有黑胶带发黄,因此断定是2.1~2.5工序的某种原因,导致在2.6工序产生最终发黄结果。因此有必要在2.3~2.5工序后分别直接进行2.6实验。实验发现,2.3和2.4工序后直接进入2.6工序都不会产生黑胶带发黄现象,因此断定是2.5工序的问题。而2.5工序中,除明火烧组件表面外其他操作与2.1-2.4一样,都是在常温常压下进行。故而,最终断定是2.5工序中的明火作业使得黑胶带和胶水产生化学反应而释放除某种化学物质,该物质在常温常压下不是黄色,一旦长时间在高于室温状态下就会发黄。2.5工序改善措施,明火作业典型的特征是高温,因此将明火作业时间2秒改为0.5秒。由于明火作用时间短,黑胶带和胶水接触面达不到很高的温度,因此理论上不会产生化学反应。经实验验证,改善后没有在出现此问题。
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